1、(HPAC-RCB)节能蓄热燃烧系统技术在熔炼炉上节省达30%-42%的能源消耗,为企业带来每吨铝节省75.6—91.8元燃料成本的经济利益。
2、降低污染物排放,粉尘PM2.5减少60%,NOx减少50%以上。
3、提高成品率0.4-1.0%,产生直接的经济和社会效益。
4、2013-2015年已经在广东、江苏、重庆等地成功实施了多个熔炼炉。
5、某铝业公司在已经采用了节能技术的熔铝炉上再进行改造,再次改造后(二次节能)每吨成品再生铝锭再下降15m³天然气,天然气价格3.6元/m³。一年节省能源成本300万元。每年减排1200吨标准煤。全年生产铝锭超过20万吨,全部熔铝炉采用本技术改造后每年可以节省1000万元以上燃料成本,合计减排5500吨标准煤。
6、某铝业公司全年生产8万吨,已经采用本技术改造4台,节省燃料成本150元-170元/吨,天然气价格3.6元/m³。一年节省能源成本1000万元以上燃料成本。减少排放3000吨标准煤.
7、某铝业公司全年生产铝棒3万吨,已经采用本技术改造2台原来的火焰换向式蓄热燃烧系统改造后每吨成品铝棒减少33kg重油消耗,节省燃料成本120元/吨,产生经济效益360万元每年减排1300吨标准煤。提高成品率0.4%,每年节省原料130吨,直接效益170万元。
8、某铝业公司全年生产铝棒10万吨。采用本技术改造一台原来的火焰换向式蓄热燃烧系统。改后每吨成品铝棒减少28kg重油消耗,节省燃料成本80元/吨,每台年减排500吨标准煤,同时明显提高成品率。如果全厂熔铝炉全部改造,每年节省重油2500吨,减少燃料成本800万元以上,减少排放3000吨标准煤。